真空浇铸吹氩技能是炼钢进程中的一门重要技能,有用地进步了炼钢的功率和钢水的质量。针对吹氩技能,已有许多学者做了很多的研讨。殷雪等通过对“转炉-吹氩站-连铸”工艺流程出产SPHC钢的各工艺环节进行体系取样剖析,发现在浇铸进程中存在结晶器维护渣的卷进。李翔等通过优化钢包透气砖方位及钙处理后钢液软吹氩流量及时刻,发现全氧含量操控水平明显进步。丰文祥等通过水模型实验,发现在注流区吹氩效果比在活塞区体积分数最大的吹氩方位吹氩效果更好。高泽平提出了吹氩强度与吹氩时刻的确认准则,对吹氩拌和强度、拌和时刻来操控以进步钢水质量,而王文军等则通过对100t钢包进行了钢包底部软吹氩工艺实验,发现在80L/min~110L/min的软吹氩气流量范围内可以更好地去除钢液中的夹杂物。李江等通过改进钢包透气砖的安置,改进吹氩操作等办法,终究进步了钢水成分的内控率。
钢水塞杆吹氩的机理:真空浇注的钢水流出钢(中心)包水口进入真空室,在高真空状况下钢流鄙人降进程中发生分散,分散视点与真空度有关。钢水在真空状况下,H、O、N的含量都会下降。为了到达更好的处理效果,通过长时刻不断地研讨和实验,现在有用的办法途径便是减小钢液在进入钢锭模时的液滴巨细,添加其相对外表积,下降H、O、N在液滴中的分散时刻和间隔,进步分散速率。
(2)因为塞头砖在钢包中长时刻与1600℃左右的钢水非直接触摸并遭到冲刷,浇注进程必受钢水活动压力的效果呈现塞杆漂移或吹氩口被钢水倒灌阻塞的状况,此刻塞杆吹氩已不再发挥效果而形成瘫痪,即使有进入包内的部分氩气在通过高度超越400mm的水口进入真空室后,氩气压力已降至很低,不能起到破碎钢水颗粒的效果。
在钢(中心)包水口砖的下部规划安放一个专用环形吹氩砖,其内部氩气孔沿吹氩砖内壁圆周均勻散布,选用滑板控流替代塞杆控流。在距吹氩水口砖下端40mm处,外部有一个与内壁吹氩气孔相通的带有内螺纹的衔接孔,其与外部吹氩管衔接,氩气通过吹氩管进入水口吹氩砖,沿水口吹氩砖内壁透气孔直接吹入钢水浇注通过的水口内。在真空状况和氩气流的两层效果下,使钢水液鄙人落进入钢锭模时发散成为合理巨细的颗粒状液滴,到达驱除钢水中的H、O、N等有害化学气体,完成钢水进一步精粹的意图,钢液中的夹杂物也在细化液滴进程中敏捷与钢液别离,漂浮在钢液外表,起到净化钢液的效果。
因为氩气是由水口结尾吹入,吹氩方位固定,然后使得从水口吹入的氩气可将进入真空室的钢流液滴完全打散,起到细化液滴效果,进步了钢液真空状况下的脱气效果。因为吹入的氩气可以直接效果在水口出口的钢流上,氩气有用利用率到达100%,不会形成氩气的无谓丢失。一起,吹氩口不会遭到钢(中心)包内的钢液静压力的直接效果与影响,吹氩的压力安稳。钢流出口即进入真空室,在真空条件效果下,通过水口结尾吹入的氩气出口亦即进入真空室,因气体敏捷胀大而发生很大的效果力,可防止钢水倒灌阻塞吹氩出口。钢包水口吹氩选用的是多个窄缝吹氩结构,与吹氩塞杆单个孔式吹氩结构有着实质的差异。依据钢(中心)包水口砖直径和吹氩水口砖直径的巨细,通过理论核算和模仿实验发现,压力一般操控在0.03MPa〜0.12MPa时,可以很好的满意钢水吹氩精粹工艺的需求。线 真空浇注体系示意图